佛山市环宇精益管理顾问有限公司
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全面推行模组化,实现一个流生产
现状分析:
改善思路:
一、变革模式,推行模组,一个流生产
1.投入自动化设备,减少人力
2.优化布局,无人化作业
3.利用作业间隙,推行模组化
4.前后工序衔接,消除孤岛,一个流作业
二、模组化现场布局及工艺流程图
三、模组化推进进度表
四、塑料件存放时间改善
A.塑料成型周期及尺寸分析
B.注塑工艺(压力、速度、温度等)调整
C.组件化后尺寸分析
五、一个流排产方式的改变
1. 注塑单件周期匹配(如面盖与内盖)
2.装配单元线节拍与注塑件成型周期相匹配;
3.白晚班对接;
六、一个流生产布局示意图
收益分析:
人员减少30人
场地节约8000 ㎡
投塑料原料至组成品产出由3天缩短至20分钟
材料库存由5600万减少至2000万
中间库存由960万减少至200万
自动化 、少人化生产
一、注塑机械手投入进展
名称 |
项目开始时间 |
投入 |
投入金额 |
节约人工(个) |
年收益 (万元) |
回收期 (年) |
覆盖机台数量 (台) |
自动化机台占比 |
|||
机械手(台) |
金额 (万元) |
皮带线大/小(条) |
金额 (万元) |
||||||||
第一期 |
2006年 |
5 |
30 |
2/5 |
10 |
40 |
6 |
15.84 |
2.525 |
5 |
4.17% |
第二期 |
2008年 |
5 |
80 |
0/5 |
80 |
10 |
26.4 |
3.03 |
5 |
8.33% |
|
第三期 |
2009年1月 |
6 |
36 |
5/0 |
4 |
40 |
26 |
68.64 |
0.583 |
21 |
25.83% |
第四期 |
2009年4月 |
11 |
66 |
0/11 |
66 |
22 |
58.08 |
1.136 |
22 |
44.17% |
|
第五期 |
2009年6月 |
8 |
48 |
0/8 |
48 |
16 |
42.24 |
1.136 |
16 |
57.50% |
|
第六期 |
2011年3月 |
15 |
75 |
3/23 |
10 |
85 |
20 |
52.8 |
1.61 |
20 |
74.17% |
合计 |
50 |
335 |
10/52 |
24 |
359 |
100 |
264 |
1.36 |
89 |
74% |
二、注塑车间少人化生产模式
“饭煲注塑特色”的自动化生产模式
1. 车间形成了以上5种少人化生产模式,节约员工100人;
2.第七期正在投入,7月正式使用,预计节约50人;
工艺改善,变革创新
现状分析:
产品周期长,方煲周期50S以上
新品较多,交模周期短,模具质量难以保证
模具管理方式陈旧,不能提前发现新模问题;
嫁动率偏低,材料损耗率偏高,成本难以控制改善思路:
1.模具改善和创新
2.新工艺导入
3.工程不良管理提升
实施方案:
1.并行化管理模式
1) 车间工艺提前参与到模具开发阶段;
2)提前发现80%问题点
2.热流道技术的成熟应用
1) 模具改热流道技术有效减少水口料的产生;
2)改善热流道模具150多套
3)多浇口热流道技术正在试验之中,解决多浇口模具水口料
3.减/潜浇口改善
1) 模具改为潜水口,提高自动化生产能力;2)通过改善模具减少浇口数量;
3) 超过100套模具经过改善
4.E-MOLD设备技术引进
1) E-MOLD控制器通过提高前模模温,消除产品表面熔接痕;
2)提高产品表面光泽度;
3)产品美观性更强;
5.嫁动率总结及分析
72#机操作LOSS柏拉图分析
1) 建立机台异常工时管理制度
2)每周进行嫁动率分析改善,月度总结
3)车间嫁动率由原来的85%提升至90%
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