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公司现状
外部因素
A.大宗原材料价格上涨
B.用工成本持续上升
C.电控板向智能化发展
D.低成本竟争需求
E.海外高品质要求
内部因素
A.交期长 反应慢
B.产品工艺复杂 物流不顺
C.自动化不足 人员多
D.品质保障力不足
E.基础管理薄弱
思路和目标
建立精益创新型经营体系,实现三个突破
通过模式创新、组织能力提升,提高过程管理能力
具体举措
一、生产方式
举措一:自动化---立式AI项目
措施:导入电解电容/轻触开关自动插件,取代人工插件
说明:日产9万,可节省59人,同时电解电容/开关插反、漏件、浮高不良得到彻底改善,降低员工作业强度
举措一:自动化---自动散热器 /芯片烧录
措施:导入散热器自动组装机器、自动芯片烧录,取代人工装配。
说明:节省7人/线,同时降低员工作业强度,提升员工满意度
举措二:精益样板线---柔性生产
1.措施:建设精益样板线,快速生产(由两个客户增加到七个客户)
说明:制样周期得到保障,制样品质、成本、效率得以有效管控;缩短制作周期:2天。
2.措施:设计、导入精益线体,解决多批少量、品质、异常问题。说明:生产柔性化大,在制品少,同时生产品类多,异常小,占地面积少,员工技能提升快。
举措二:生产模式---AI生产变革
措施:1、AI単拼改双拼;2,将原LED直脚,利用磨具弯脚,增加编带附着力
说明:1.生产效率提升10%,传送时间和设备损耗率下降50%。减少2人和一台租机,每年节省费用39万元;2.使用弯脚磨具进行弯脚,编带不良延误工时下降50%。
举措三:生产模式---自制与替代
措施:1、导入自动成型机及材料自购,实现康铜丝自制;2、贴片替代
措施:高端产品液晶与背光源合二为一。
说明:突破了高端机生产(装配工艺、品质)瓶颈,整体效率提升100%.节省人力2人。同时减少设备3台(离子风机2台,FCT工装1台)。
举措四:少人化 ---管理优化
措施:通过生产模式优化、产品标准化、工艺简单化以及管理优化,实行1个组长管理两条线,维修岗位合并,维修人员精简。
说明:节省组长、维修人员共计15人
举措五:标准作业管理
措施:定期培训、考核作业指导书内容,提升标准化作业水平举措六:关键工序管控---波峰焊接
措施:利用DOE工具优化、完善波峰参数,建立可行性标准
举措七:5S提升 细节管理
措施:制定三定标准,树立标杆,责任、考核到模块及责任个人
二、组织能力举措一:生产计划管理---年月日计划规划
举措一:生产计划管理---过程管理
举措一:生产计划管理---优化、改善
举措二:PPO革新---短线作业
举措三:成控管理---物料损耗举措三:成控管理---辅料使用举措四:品质提升---意识转变
举措四:品质提升控制---体系建立
举措四:品质提升控制---防错防呆
举措五:基础管理---创新改善举措六:基础管理---透明化管理举措五:基础管理---教育训练举措五:基础管理---安全管理
举措五:基础管理---员工关怀
三、管理技术举措一:可控费用管理---节能降耗
1.导入移载机,实现2条线共用一个回流焊;
2.用小型波峰焊、水冷空调中央空调替代原有大型波峰焊、MDV
举措一:可控费用管理---节能降耗1.采用105-120°红胶取代140°红胶;2.导入环保烟雾器;3.波峰隔离房
举措一:可控费用管理---节能降耗举措二:上料模式---取消库存
举措二:SMT-MI对接---一个流生产
举措三:线平衡---主板工序革新
举措四:工艺简单化
成果展示1、成品一次出货合格率提升至99.26%;
2、制程首检合格率提升至99.89%。
3、制造成本下降3.75,下降63% 。
4、年人均生产效率提升275%,年均增长超过30%。
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