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现状分析
1、品类多,零件多,零件大,具有更大的挑战难度!
2、模具多,设备多,工序复杂!
3、工艺难度大,行业17年来未变化,需从技术上寻求突破!
机加:142道,时间3.5天,行程:4000米
4.工艺瓶颈
1)工序复杂、周期长
生产物流:绕车间2圈
产出周期:投料到产出需3天
2)孤岛作业、库存多、周转难
中间库存:9万
平均周转搬运:11次
3)人工作业,自动化程度低
4)环境恶劣,员工流失率高
公司环境最差车间员工流失率高:11%
整体策略
提升敏捷制造能力
1.一个流生产
•内锅一个流
•内锅自动化
2.关键工艺突破
3.自动化运行
4.务实基础,细化管理
思考方向
工艺完善
a、模具技术创新
实施策略:
b、工序合并、缩减
实施策略:
结合产品生产工艺及模具结构,仔细分析各生产环节流程,对模具进行工序优化、工序模具合并,产品平台整合。
改善成果
共省下12人,12台设备,
节省约 55 万 / 年
c、变薄拉伸技术
实施策略
模具变薄拉伸技术研究,突破拉伸老难题,全面推广
改善收益:产品单个制造成本下降1.625元,节约材料12%以上,线体产能有原2200件/班提升至4500件/班;
可节省240万/年
d、静电喷涂
实施策略:
1)、通过分析数据及预计收益导入静电喷涂技术,提高涂料利用率
2)、应用液态涂料静电喷涂技术,降低产品单价成本
改善收益:
涂料节约20%左右,合格率提升5%;产品单件成本下降0.32元,约降本 208万 /年
工艺缩减
1.内锅外表面去打砂
实施策略:
借鉴其工艺进行涂料改善,从而达到取消外表打砂,减少周转及制造成本,同时达到工艺通用化
改善成果:
减少工序2个,效率提升25%,节省4人,节约场地20平米;单件成本下降0.27元,预计年度可实现降本12.7万。
后喷涂的去打砂、去阳极氧化
实施策略:
1)、铝板的前处理技术采用P8化学皮膜化,以增加涂层与基材的附着力和整个涂层的耐蚀性;
2)、改造目前的设备,将预脱脂线和前处理线合并,实现自动化冲压--皮膜化—喷涂的直接传递
改善收益:节省10道工序,节省人力36人,节约面积180平米;生产周期缩短20分钟;单台制造成本节约0.45元,在炊具、压力锅等产品上均具有广泛的推广性 。
效率提升 50% 降本320万/年
2.阳极氧化新型封闭工艺
实施策略:
1)、氧化中加入化学药剂同时实现封孔;
2)、在内锅阳极氧化线进行应用,从而取消目前的高温封闭
改善成果:减少5道工序,缩短作业周期20分钟,节约能耗,在炊具、压力锅等产品上均具有广泛的推广性 。
节约场地120㎡ 降本230万/年
工艺升级
实施策略:
1)、紫铜内锅开发:自主研发紫铜内锅,填补行业空白差异化定位,掌握行业定价权;
2)、压力IH晶钢釜内锅开发:自主设计制造,PFA涂料的涂装、蜂窝结构、特殊抛光、自动移印技术,差异化市场,形成行业壁垒;
工艺创新改善收益:1724.1万项目 |
人力节省 |
缩短生产时间 |
制造成本 |
效率提升 |
工序节省 |
场地节约或其它 |
合计降本金额 |
特殊皮膜化技术的开发及应用 |
节省36人 |
缩短20分钟 |
单个成本下降0.45元 |
提升50% |
减少10道工序 |
180平方米/线体 |
320万元 |
内锅预涂技术应用 |
节省30人 |
缩短20分钟 |
单个成本下降15-20元(与进口预涂板相比) |
每小时提升2800件 |
减少3道工序 |
涂料利用率提升35%;场地面积约 |
600-800万元 |
阳极氧化新型封闭工艺 |
--- |
缩短15分钟 |
246万 |
--- |
减少5道工序 |
120平方米/线体 |
230万 |
静电喷涂应用 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
涂料利用率提升20% |
200万 |
取消新秀内锅外表面打砂 |
节省2人 |
缩短3分钟 |
单个成本下降0.27元 |
提升25% |
减少2道工序 |
节约场地面积 |
12.6万 |
冲压工序整合优化 |
节省12人 |
--- |
--- |
--- |
--- |
减少12台设备 |
55万元 |
拉伸模具材料硬质合金应用 |
--- |
--- |
单个成本下降1.625元 |
--- |
--- |
节约原材料12-15% |
240万元 |
模具自动化、连续化、多工化,高连模开发及应用 |
节省18人 |
--- |
--- |
100% |
减3道工序 |
--- |
66.5万元 |
合计 |
节省98人 |
--- |
--- |
--- |
减少23道工序 |
--- |
1724.1-1924.1万元 |
困惑
1 投资高,摊销大,回报周期长
2 设备大,修理难,异常损失大
3.高速化带来柔性化的缺失
解决方案
1 低成本,老设备与新自动技术相结合
2 自主研发,掌握核心技术方案
3 大单,小单不同的解决方案
背景(外锅):1.外锅冲压拉伸自动化
实施策略:
引进快速油压机及机械手,实现自动化上料、自动拉伸替代人工上料手工操作。
2.内锅冲压自动化
实施策略:
引进快速油压机及机械手,实现自动化冲压作业无人化。
3.板类一机多工位
实施策略:
引进自动化模具及连续模研发技术,开发自动化模具;将现模具升级到多工位模具;实现自动化冲压替代模具单冲及手工操作时代。
自动化减员收益:72 人
项目 |
手动模式人数 |
自动模式人数 |
节省人数 |
||||||
单线人数 |
线体数量 |
班次 |
总人数 |
单线人数 |
线体数量 |
班次 |
总人数 |
||
内锅冲压 |
7 |
3条 |
2 |
42 |
1 |
3 |
2 |
8 |
34人 |
小康煲冲压线工序合并 |
8 |
2条 |
2 |
32 |
2 |
2 |
2 |
8 |
24人 |
外锅自动拉伸(实现2条) |
3 |
4 |
2 |
24 |
1 |
4 |
2 |
10 |
14人 |
1.外锅一个流
2.内锅冲压一个流
员工满意度提升
5S持续改善
1)、修订完善制度;
2)、现场月度专项改善;
3)、持续日检查、周总结、月度评价排名
安全管理
1.显性收益:
工艺变革及自动化减员降本:1964.1万元
项目 |
工艺改善 |
自动化人工降本 |
降本金额 |
1724.1万 |
240万 |
2、隐性收益:
推广性:所有实施的改善案例在同行制造业中大部分具有广泛的推广性;
员工满意度:员工满意度提升,人员流失率下降3%;安全事故管控:连续5个月0起安全事故。
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