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生产车间改善—机加车间
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现状分析

1、品类多,零件多,零件大,具有更大的挑战难度!

2、模具多,设备多,工序复杂!

3、工艺难度大,行业17年来未变化,需从技术上寻求突破!

机加:142道,时间3.5天,行程:4000米

4.工艺瓶颈

1)工序复杂、周期长

生产物流:绕车间2圈

产出周期:投料到产出需3天

2)孤岛作业、库存多、周转难

中间库存:9万

平均周转搬运:11次

3)人工作业,自动化程度低

4)环境恶劣,员工流失率高

公司环境最差车间员工流失率高:11%

整体策略

提升敏捷制造能力

1.一个流生产

•内锅一个流

•外锅一个流
•外锅自动拉伸

•内锅自动化

2.关键工艺突破

•改善
•整合优化
•重组
•创新

3.自动化运行

4.务实基础,细化管理

思考方向

工艺完善

a、模具技术创新

实施策略:

1.设计软件的标准化
2.制作技术的创新
3.自动化模具设计

b、工序合并、缩减

实施策略:

结合产品生产工艺及模具结构,仔细分析各生产环节流程,对模具进行工序优化、工序模具合并,产品平台整合。

改善成果

共省下12人,12台设备,

节省约  55  万 / 年

c、变薄拉伸技术

实施策略

模具变薄拉伸技术研究,突破拉伸老难题,全面推广

改善收益:产品单个制造成本下降1.625元,节约材料12%以上,线体产能有原2200件/班提升至4500件/班;

可节省240万/年

d、静电喷涂

实施策略:

1)、通过分析数据及预计收益导入静电喷涂技术,提高涂料利用率

2)、应用液态涂料静电喷涂技术,降低产品单价成本

改善收益:

涂料节约20%左右,合格率提升5%;产品单件成本下降0.32元,约降本  208万  /年

工艺缩减

1.内锅外表面去打砂

实施策略:

借鉴其工艺进行涂料改善,从而达到取消外表打砂,减少周转及制造成本,同时达到工艺通用化

改善成果:

减少工序2个,效率提升25%,节省4人,节约场地20平米;单件成本下降0.27元,预计年度可实现降本12.7万。

后喷涂的去打砂、去阳极氧化

实施策略:

1)、铝板的前处理技术采用P8化学皮膜化,以增加涂层与基材的附着力和整个涂层的耐蚀性;

2)、改造目前的设备,将预脱脂线和前处理线合并,实现自动化冲压--皮膜化—喷涂的直接传递

改善收益:节省10道工序,节省人力36人,节约面积180平米;生产周期缩短20分钟;单台制造成本节约0.45元,在炊具、压力锅等产品上均具有广泛的推广性 。

效率提升 50%       降本320万/年

2.阳极氧化新型封闭工艺

实施策略:

1)、氧化中加入化学药剂同时实现封孔;

2)、在内锅阳极氧化线进行应用,从而取消目前的高温封闭

改善成果:减少5道工序,缩短作业周期20分钟,节约能耗,在炊具、压力锅等产品上均具有广泛的推广性 。 

节约场地120㎡      降本230万/年

工艺升级

实施策略:

1)、紫铜内锅开发:自主研发紫铜内锅,填补行业空白差异化定位,掌握行业定价权;

2)、压力IH晶钢釜内锅开发:自主设计制造,PFA涂料的涂装、蜂窝结构、特殊抛光、自动移印技术,差异化市场,形成行业壁垒;

工艺创新改善收益:1724.1万

项目

人力节省

缩短生产时间

制造成本

效率提升

工序节省

场地节约或其它

合计降本金额

特殊皮膜化技术的开发及应用

节省36人

缩短20分钟

单个成本下降0.45元

提升50%

减少10道工序

180平方米/线体

320万元

内锅预涂技术应用

节省30人

缩短20分钟

单个成本下降15-20元(与进口预涂板相比)

每小时提升2800件

减少3道工序

涂料利用率提升35%;场地面积约

600-800万元

阳极氧化新型封闭工艺

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缩短15分钟

246

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减少5道工序

120平方米/线体

230

静电喷涂应用

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涂料利用率提升20%

200

取消新秀内锅外表面打砂

节省2人

缩短3分钟

单个成本下降0.27元

提升25%

减少2道工序

节约场地面积

12.6

冲压工序整合优化

节省12人

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---

减少12台设备

55万元

拉伸模具材料硬质合金应用

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单个成本下降1.625元

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节约原材料12-15%

240万元

模具自动化、连续化、多工化,高连模开发及应用

节省18人

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100%

减3道工序

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66.5万元

合计

节省98

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减少23道工序

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1724.1-1924.1万元

自动化运行导入

困惑

1 投资高,摊销大,回报周期长

2 设备大,修理难,异常损失大

3.高速化带来柔性化的缺失

解决方案

1 低成本,老设备与新自动技术相结合

2 自主研发,掌握核心技术方案

3 大单,小单不同的解决方案

背景(外锅):

1.外锅冲压拉伸自动化

实施策略:

引进快速油压机及机械手,实现自动化上料、自动拉伸替代人工上料手工操作。

2.内锅冲压自动化

实施策略:

引进快速油压机及机械手,实现自动化冲压作业无人化。

3.板类一机多工位

实施策略:

引进自动化模具及连续模研发技术,开发自动化模具;将现模具升级到多工位模具;实现自动化冲压替代模具单冲及手工操作时代。

自动化减员收益:72 人

项目

手动模式人数

自动模式人数

节省人数

单线人数

线体数量

班次

总人数

单线人数

线体数量

班次

总人数

内锅冲压

7

3

2

42

1

3

2

8

34

小康煲冲压线工序合并

8

2

2

32

2

2

2

8

24

外锅自动拉伸(实现2条)

3

4

2

24

1

4

2

10

14

系统一个流作业

1.外锅一个流

2.内锅冲压一个流

员工满意度提升

5S持续改善

1)、修订完善制度;

2)、现场月度专项改善;

3)、持续日检查、周总结、月度评价排名

安全管理

•周检讨会落实督办执行,形成闭环管理;
•违规3约束管理机制,一天安全员持续开展;
•规范新、老员工教育培训;班前会教育

1.显性收益:

工艺变革及自动化减员降本:1964.1万元

项目

工艺改善

自动化人工降本

降本金额

1724.1

240

2、隐性收益:

推广性:所有实施的改善案例在同行制造业中大部分具有广泛的推广性;

员工满意度:员工满意度提升,人员流失率下降3%;安全事故管控:连续5个月0起安全事故

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